“八项重大技改措施,节能降耗环保效果太明显了”
他们怎么做到的?都说铝矿加工行业是资源和能源消耗大户,香江万基反其道而行之,以系统可行的先进措施,做足了节能降耗减排的大文章,不仅极大地降低了生产成本,而且将对环境的影响降至最低,走出了一条环保型生产、管理的新路子。
几年来,香江万基累计投入上亿元资金,对生产线进行技术改造,在氧化铝行业具有开拓性的意义。
王江扳着手指头细细数来:“我们先后采取了八项重大技改措施,节能降耗减排效果太明显了。”这八项措施,可以归纳为两个“率先”、三大“回收”、三项“节能”。
两个“率先”,把资源最优化:
率先攻克低品位铝土矿生产氧化铝技术难关:年增加产1万吨以上,减少了低品位铝土矿生产对资源和能源的消耗;
率先攻克高硫铝土矿生产氧化铝技术难关:中国铝土矿资源以高硫型铝土矿居多,由于难以生产出合格的氧化铝,各厂基本弃采或弃用;
三大“回收”,把减排最大化:
回收氧化铝:年回收生产过程中损失的氧化铝1500吨以上,年减少烟气中二氧化碳排放2000吨以上;
回收焙烧炉余热:年节约蒸汽2万多吨、标准煤2000多吨(折合),年减少排放二氧化碳4000多吨、二氧化硫142吨;
回收利用煤气含酚污水余热:降低了能量损耗,同时循环利用含酚污水,减少了外排对环境的影响。
三项“节能”,把能耗最小化:
焙烧炉:电收尘物料综合处理,每小时少用煤气500立方米,折合年节约标准煤1700多吨;减少烟气排放中的含尘量90%以上;
水泵、风机、冷却塔:循环水泵的节电效率提升至25% 以上,单台水泵年节约18万元;单台风机的节电效率提升至25%以上,单台风机年节约20万元;水轮机替代冷却塔风机电机,节电达100%,单台年节约37万元;
锅炉:年节约标准煤5000多吨。
“作为一家扎根新安的企业,我们一定要为新安的百姓着想,无论花多大的代价,都要保护好这里的环境。”王江语气坚定地说。
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